电冰箱制冷工艺知识培训讲义
一、 电冰箱制冷系统的介绍
1. 制冷系统的工作原理:压缩机把制冷剂压缩为高温高压的气体,进入冷凝器将热量传给环境介质从而液化成为高压液体,再进入起吸温与过滤作用的干燥过滤器,又经过毛细管节流降低液体的压力进入蒸发器吸热气化(进入蒸发器后的制冷剂已处于低温低压液体状态,严格来说为湿蒸气状态),在蒸发器蒸发后的低温低压气态制冷剂再被压缩机吸入加压,然后再经过冷凝器、干燥过滤器、毛细管、蒸发器,制冷剂在系统中循环往复,达到制冷效果。
2. 制冷系统四大件:压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器
3. 相关制冷件的作用
1 压缩机的作用:提高制冷剂气体压力和温度,促进制冷剂在系统中进行循环。(相当于泵、心脏)
2 冷凝器的作用:将压缩机排出的高温高压的气态制冷剂,通过其放热面积将热量传递给介质,使制冷剂冷凝成液态。
3 毛细管的作用:限制制冷剂液体流量,并配合压缩机使系统形成高压区和低压区,达到降压降温作用。
4 蒸发器的作用:使低温低压制冷剂吸热气化,吸收被冷却物质的热量,使物质温度下降,达到制冷目的。
5 干燥过滤器的作用:滤除制冷剂中的水分和杂质。
6 储液器的作用:储存没有被蒸发的液体制冷剂,防止压缩机液击。
二、 R134a制冷剂的特性
1、 吸水性强:25  100g R134a中可流水011g
2、 R12与矿物油无限互溶,R134a与矿物油溶解度非常小。
3、 R134a压缩机使用酯类油(POE):酯类油有很强的吸湿性,暴露在空气中很易吸到几百ppm的水平,最高可达1500ppm,水分过多会造成毛细管结冰,润滑油酸化,零件腐蚀和镀铜,甚至生锈或其它腐蚀。
4、 R134a制冷剂冰箱的工艺控制通用工艺要求
1 R134a管道必须防止水份、石蜡、杂质(灰尘)、矿物油等污染。
2 制件包装状态:用专用器具盛装,用专用胶袋密封好。
3 管道密封只能用甲-基硅橡胶塞,不能用普通胶塞。
4 焊接时必须使用氮气保护焊,减少系统内氧化物生成。
5 所有管道不焊接时必须密封良好。
四、手工钎焊的工艺参数
1、 手工钎焊:①采用氧气-乙炔焊接,钢与钢、钢与铜、压缩机排气管与铜管或钢管焊接用25B焊料、压缩机与封尾管、连接管焊接用5B焊料
其它铜与铜焊接用2B焊料。
②氧气压力(0.4-0.8Mpa,乙炔压力(0.04-0.08Mpa
五、常见的质量问题
1. 回气管结霜
原因:制冷剂充灌过多;储液器角度偏小(要求不小于45度角)
      措施: 灌冷媒时检查冰箱型号与灌注量一致;对预装整管工人培训和检查,确保
2. 制冷系统泄漏(主要是焊口泄漏)
(1) 压缩机排气管不热。
(2) 箱内温度达不到要求或不制冷
3. 压缩机运转而无制冷作用
(1) 系统有水分,造成毛细管末端(温度可以达到零下10多度)冰堵堵塞。
(2) 制冷剂不足,通常是因泄露漏所致。
(3) 压缩机性能降低,主要表现排气不良即排气压力低回气压力高。其原因是压缩机部件磨损,使制冷剂循环量减少。
(4) 蒸发器存油过多,影响蒸发器的传热。
4. 冷藏室结冰(如    瑞典投诉BCD-295WY325WY冷藏室结冰)
(1) 储液器、低压管、毛细管的末段碰冷藏腔。
措施:储液器、低压管、毛细管的末段离开冷藏腔10毫米以上,可以用泡沫垫块或管支架隔开。
5. 排水管冰堵(用户投诉冷藏室化霜水排不了)
(1)   储液器、低压管、毛细管的末段碰排水管或靠得太近。
措施:储液器、低压管、毛细管的末段离开排水管20毫米以上,之间可以用20毫米厚泡沫垫块隔开。
6. 用户使用一段时间后,制冷变差或不制冷。(如澳洲海信投诉的27BD230WY使用一段时间制冷变差或不制冷)
(1) 制冷系统泄漏。
(2) 毛细管插入过滤器过长,毛细管插穿过滤器的滤网。
措施:使用毛细管定尺,限定毛细管插入长度1015毫米。
7. 中盖板凝露(主要是风冷冰箱)
原因:除露管下边的海绵条没有粘贴或者部分位置没有粘贴;除露管上边的铝箔没有粘贴或者粘贴长度不够;BCD218W248W中盖板上磁性胶泥的纸没有撕去;除露管与中盖板配合处进泡。
措施:除露管下边的海绵条贴好、长度足够。除露管上边的铝箔粘贴:宽度完全覆盖、长度延伸至侧板前翻边(覆盖住装中门铰处)。中盖板上磁性胶泥的纸撕去;中盖板如果与内胆配合松,内胆边贴海绵条,中盖板卡槽的开孔密封(如BCD218AY3的中盖板)
举例:BCD188WA/H的中盖板凝露,BCD218W248W中盖板凝露,BCD269中盖板凝露.
8. 耗电量异常
(1) 制冷系统真空度差,抽真空不良。如总二的BD175/HC耗电量0.889.1 KW.h/24h,比以前0.75 KW.h/24h上升20%,结果是快速接头的顶锥密封不良,过早拔泵。
措施:真空泵、快速接头每周检测检查,工人在规定插泵位置之前插泵、工人在规定拔泵位置之后拔泵。
(2) 管折。如BCD-168W/H原来管折的耗电量为1.15 KW.h/24h,管折返修好后重测,为1.04 KW.h/24h
(3) 制件用错。如总二预装组用错BD131/H的回气管部件(毛细管压比为75.3),错用BD131/HC的回气管部件(毛细管压比为75.0)。
例如:BCD-215/H(E)R蒸发器(9横排管)错用BCD-215/HC(E)R蒸发器(7横排管),造成38℃储藏温度的冷藏室温度不合格。
(4) 冷凝器、绕管蒸发器的铝箔离,绕管分布不均匀、偏向一边。
例如:BCD-88的冷冻室蒸发器,靠前面的一圈管绕得太靠里(偏移4060毫米)。
措施:靠前的一圈管尽量靠前,靠后的一圈管尽量靠后,其余圈管等分)
(5) 高压管碰内胆。尤其是高压管碰冷冻室(冷冻室温度取最热点)
    措施:整管时高压管往左右侧板的两侧推,尽量离开内胆(冷冻胆20毫米以上,冷藏胆10毫米以上)
(6) 风冷冰箱:还有进出风口的泡沫、海绵密封不良,泡沫缺料、损烂等造成漏风。例如以前的BCD168W340W澳洲能耗不合格,其中就有部分因素是冷冻室风道与中间风道的配合处漏风。
冷藏室控制器的风道漏风,严重还会引起开停机异常,冷冻室和冷藏室温度上升。例如BCD340W在新小西检测,出现冷冻室和冷藏室温度达不到要求就停机。检查试验结果是冷藏室控制器的风道缺料漏风,吹向温控器感温头,使温控器过早断开,压缩机停机。
9. 停机点不合格
原因:9.1 温控器感温毛细管没有插到位。例如BCD88/H容易发生感温毛细管没有插到位。措施:温控器感温毛细管插到底。
9.2 感温导管处漏泡。导致感温导管与传热板之间隔开。措施:感温导管上面的美纹纸密封好。
9.3 高压管(发热管)碰感温导管。例如BCD88/H2004年发生的批量性停机点不合格。措施:高压管(发热管)离开感温导管15毫米以上。
9.4 冷媒走向错误。
例如2003年发生的BD-131/H的不停机。冷媒在F蒸发器从下往上流。(温控器感温头感受的温度高)。措施:对于单冷冻室,配管时必须严格执行冷媒在F蒸发器从上往下流。例如现在生产的BD-85系列、131系列、175系列、195系列)
10. 制冷不合格
原因:冷媒灌少;制冷系统冰堵;压缩机排气不良;风道堵塞。
措施:灌冷媒时检查冰箱型号与灌注量一致;下雨天检查蒸发器是否有掉胶塞、雨水进入蒸发器内,检漏工序是否将检漏水掉在盛有胶塞的盒内;压缩机通电,检查排气管的压力是否正常;检查风道的进出风口,必须无堵塞。
11. 不制冷
原因:焊塞(主要是毛细管焊口焊塞);压缩机喷油严重。
措施:对配管、工人培训;对制冷系统充氮气检查,是否有很多油喷出,是则反馈认定室处理。
12.   焊漏焊塞
常见原因:配管不好,焊接时毛细管向外反弹,管道插入深度不够;管道杂质;焊接操作不当,毛细管烧熔,焊料反复加多次;管道配合间隙偏大或偏小(间隙0.080.15毫米),或管道配接后倾斜。
措施:培训配管工人,毛细管采用定尺预先弯曲(角度成135150度角),朝插入方向将毛细管轻拉一下再配管;不能紧固定的配管,插入管朝插入方向预先拉一下;对管道杂质,反馈认定室或进货检验找外协厂打磨;对焊接工人培训预热和加焊料的方法;对管道的配合部分进行测量,核对图纸,属于图纸设计问题的更改图纸,属于制件问题的反馈认定室或进货检验找外协厂处理。

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